我公司某用户在我厂通过对离心泵进行叶轮切割的技术改造,改变了设备“大马拉小车”的局面。改造后的电能消耗减少至822万千瓦时/年,可取得年经济效益22万元。
离心泵是在石油化工生产过程中主要的流体输送设备,设施运转往往留有较大的设计余量。我公司用户因泵设计余量大,每年需要多消耗电量526万千瓦时,导致能源的浪费比较严重。
该厂技术人员根据离心泵的工作原理,决定采用改变泵体结构、叶轮切割的方案对离心泵进行技术改造。叶轮切割方法实施起来简单方便,而且耗费小、见效快。以B-202型离心泵为例,原泵轴功率为110千瓦,提供的流量及扬程大于工艺实际需要值,经切割改造后,叶轮直径由原来的324毫米切割成了290毫米,同时扬程由140米下降为112.16米,切割后功率为79.9千瓦时,功率下降30.1千瓦时,流量为183.3~222.4立方米/时,可满足现场工艺需求。
目前,该厂共对同类15台离心泵实施了技术改造,实施后离心泵运转良好,经过计算年节电可达10836千瓦时。